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http://hdl.handle.net/10174/37075
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Title: | Estudo de processos de maquinagem aeroespacial de um estabilizador vertical |
Authors: | Prates, Pedro Miguel Beco |
Advisors: | Marques, Joaquim Manuel Guerreiro Figueira, David Viana Guerreiro |
Keywords: | Estabilizador Vertical Maquinagem Planeza Circularidade e Tolerâncias Vertical Stabilizer Machining Flatness Circularity and Tolerance |
Issue Date: | 17-May-2024 |
Publisher: | Universidade de Évora |
Abstract: | Este trabalho de Projeto tem como principal foco o estudo e melhoria de dois
processos de maquinagem aeroespacial utilizados durante a montagem do
estabilizador vertical do avião militar KC-390.
Com este trabalho pretende-se estudar e melhorar os valores de planeza obtidos ao
facear a raiz da empenagem durante uma fase avançada da montagem, focando
também na melhoria do tempo de ciclo da operação e melhorar o valor final de
circularidade do furo responsável por unir o estabilizador vertical com o estabilizador
horizontal, diminuindo assim o número de não conformidades.
Durante a realização deste trabalho foram testadas e implementadas várias alterações
no processo que se traduziram em melhorias. Na operação de faceamento da raiz a
alteração do cabeçote e das pastilhas de corte melhorou o tempo de ciclo da operação
em cerca de 10 %. Na operação de alargamento do furo do bore as melhorias foram
principalmente operacionais, clarificando as instruções e o correto procedimento a
seguir. Foi também calibrada uma ferramenta de corte com o diâmetro de corte perto
do limite mínimo da tolerância dimensional do furo, estas alterações contribuíram para
que a condição do furo ficasse conforme desenho nas três ordens acompanhadas; Study of aerospace machining processes of a
vertical stabilizer
Abstract:
The scope of this Project is the study and improvement of two aerospace machining
processes used during the assembly of the vertical stabilizer of the military grade
aircraft KC-390.
This project aims to study and improve the final flatness after a face milling operation
during the final steps of the vertical stabilizer assembly improving the operation cycle
time, and to improve the overall circularity of the bore used to assemble the vertical
stabilizer and horizontal stabilizer thus reducing the number of non-conformities.
During this work, several changes were tested and implemented in the process, which
resulted in improvements. In the face milling operation, the change of the face milling
tool and inserts improved the overall operation cycle time in 10 %. In the boring
operation the improvements were mainly operational, clarifying the instructions and the
correct procedure to follow. A cutting tool was also calibrated with a diameter closer to
the lower limit of the dimensional value of the bore, these changes contributed to the
condition of the hole being in accordance with the drawing in the three orders
monitored. |
URI: | http://hdl.handle.net/10174/37075 |
Type: | masterThesis |
Appears in Collections: | BIB - Formação Avançada - Teses de Mestrado
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